JournalofHebeiPolytechnicUniversity(NaturalScienceEdition)
Vol129 No14Nov.2007
文章编号:167420262(2007)0420043204
宣钢第二炼铁厂节能降耗的措施
毕长泉1,郭 华2
(11河北理工大学图书馆,河北唐山063009;21河北理工大学冶金与能源学院,河北唐山063009)
关键词:炼铁;工序能耗;降耗措施
摘 要:根据宣钢大量现场数据及生产实际情况,分析了炼铁工序能耗的组成和消耗水平。通过实际对比和对宣钢设备、操作、原燃料条件条件的分析研究,提出了降低炼铁工序能耗的具
体措施。
中图分类号:TF531 文献标识码:A
0 引言
近年来,我国冶金工业得到迅猛发展,钢铁产量已居世界首位,确保了经济建设的需要。在生产钢铁的同时,消耗大量的能源,年耗能近113×10tce,约占全国用能量的9%~10%,是节能降耗的重点部门。宣化钢铁公司年总能耗为172.5332×104tce,万元产值能耗为9.70tce/万元,吨铁综合能耗为1055kgce/t,吨钢综合能耗为1429kgce/t,与国内外先进企业相比仍存在较大差距。目前国内先进钢铁企业吨钢综合能耗接近700kgce/t。可见,宣钢需进一步采取措施降低能耗,提高企业竞争力。
8
[1]
1 宣钢二铁炼铁工序能耗的组成
宣钢二炼铁厂主要流程包括烧结工序和高炉炼铁工序,现有1台86m2烧结机,2台64m2烧结机,2座8m2竖炉;2座300m3高炉,1座12603m高炉,大高炉配有高炉炉顶余压发电装置。2000年生产烧结矿218.8641×104t,球团矿50.3539×104t,生产合格铁140.8294×104t,TRT发电1676.6420×104kWh。111 原材料消耗情况
炼铁烧结、球团原料消耗如表1所示。
表1 二炼铁烧结、球团原料消耗
物料名称精 粉外 粉澳 粉印 粉红 粉铁 磷高炉返粉钢 渣污 泥原块矿膨润土石灰石镁质石灰钙质石灰总耗,t
2217113823522139129420917100111013528877472943643671592643419816410869971480
SiO2:2.97;CaO:48.83;MgO:3.08SiO2:44.29;CaO:49.00;MgO:30.40SOi2:4.05;CaO:76.29;MgO:1.86
SiO2:3.00:CaO:49.19;MgO:2.49SiO2:4.08:CaO:49.18;MgO:31.83SOi2:4.05CaO:76.29MgO:1.86
TFe:51150;’SiO2:3105
主要成分,%
一烧
TFe:62.62;SiO2;4.90TFe:65.51;SiO2:2.47
二烧
TFe:63.40;SO2:6.07TFe:65.22;SiO2:2.68
收稿日期:2006211201
44 河北理工大学学报
二炼高炉工序材料消耗如表2。
(自然科学版) 第29卷
表2 二炼高炉工序原材料消耗
物料名称烧结矿产量烧结矿消耗球团矿澳 矿锰 矿冷 球钛 矿钛 球废 铁焦 炭煤 粉小 焦产渣量
总耗,t
218846121353846120014784612022135054708621682757594517780917851662457
CaO38.82
SiO235.55
MgO9.97
Mn:0.22
FeO0.69
P:0.09
S1.16
R21.09S:0.017
C:85146C:60127
A:13139A:9156
V:1114V:30117
S:0167S:0152
TFe53.83
FeO11.91
SiO26.80
TFe61.57
主要成分,%
CaO12.03
MgO3.33
R21.77
产合格铁量1408294Si:0.44
注:烧结矿成分为二烧,煤粉成分为烟煤,无烟煤为C:76103%,A:14100%,V:9197%,S:0138%。
112 工序能耗现状
为便于分析,将二炼铁厂工序能耗按烧结、竖炉、高炉工序分解。
33
二炼铁工序能耗为440195kgce/t,入炉焦比(300m×2、1260m×1)平均为419kg/t。
2 炼铁工序能耗降低措施
211 炼铁原料结构优化后工序能耗的降低
选用高品位矿入炉是高炉增产、节能的重要方向之一,根据文献焦比下降2%,烧结矿品位提高后,入炉矿品位提高:
[2]
,入炉矿品位提高1%,高炉增产3%,
2173538t×(54.83%-53.83%)÷2826054=0.77%
其中:2173538t———年入炉烧结矿量,2826054t一年入炉总矿量。
53183%———2000年二炼铁入炉烧结矿品位。
焦比下降:
419×2%×0.77=6145kg/t
则炼铁工序能耗下降
6145××01963=6121kgce/t
212 降低烧结矿中FeO含量
烧结矿中FeO含量高,使直接还原加重,消耗大量的热.如果能降低烧结矿中FeO含量,工序能耗即可降低。宣钢二炼铁烧结矿FeO含量为12114%,在国内属偏高水平,国内各厂烧结矿中FeO含量如表3所
示。烧结矿中的FeO含量下降2%,这可使焦比下降2%~3%。
表3 国内各厂烧结矿含FeO量(%)
厂家
FeO
[3]
宣钢
12114
济钢
6181
邯钢
10193
莱钢
618
酒钢
10168
梅山
9195
上钢
6192
包钢
10143
鞍钢
9104
马钢
7173
唐钢
10144
由于烧结矿中FeO含量下降2%,则焦比下降系数取210%,则焦比下降:
419×210%=8138kg/t
第4期 毕长泉,等:宣钢第二炼铁厂节能降耗的措施 工序能耗下降18107kgce/t。213 降低铁水中[Si]含量降低工序能耗
目前,国内外各钢铁企业都在降硅节能。国内同类型高炉生铁含硅量如表4所示。
表4 国内各企业生铁含Si量
唐钢3#
[Si]
0.58
45
首钢1#
0.365
鞍钢10#
0.418
马钢4#
0.62
宣钢中型
0.54
宣钢8#
0.44
邯钢
0.512
梅山2#
0.594
由表可以看出,二炼铁中型(5#,6#)高炉[Si]含量0154%,8#高炉[Si]含量0144%。若使铁水含[Si]量降低,则炼铁工序能耗下降。
宣钢二炼中型炉铁水[Si]含量降低0110%,达到8#炉的水平是有可能的,这可降低焦比4kg/tFe。工序能耗降低3185kgce/t。
214 提高焦炭质量降低工序能耗
宣钢和国内厂家焦炭灰分如表5、表6所示。由表可知,宣钢焦炭含灰量较高,为13139%,它导致焦比升高、产量降低。因此,降低焦炭灰分是节能降耗的一项重要措施[4,5]。根据文献,焦炭灰分降低1%,焦比降低2%,产量升高3%。
若灰分降低1%,则焦比降低419×2%=8138kg/tFe,工序能耗降低8.07kgce/t。
表5 国内各厂焦炭灰分含量
宣钢
A%
13139
唐钢3#
13195
首钢1#
12150
鞍钢10#
12152
鞍钢11#
12151
马钢4#
12140
唐钢2#
12194
邯钢
11152
梅山1#
1314
表6 宣钢焦炭物化指标
焦炭成分一铁平均焦炭二铁自产焦
C8514885146
A1313913139
V11151114
S01670167
M408211882110
M1071557156
215 提高风温降低工序能耗
热风带入高炉内的热量全部被利用。提高风温不仅可以提高炉缸部位的温度,使下部热量充沛,而且不影响炉腹煤气量的变化,其热能利用率高且对顺行影响小。对于大型高炉来说,足够的鼓风动能是吹透中心、活跃炉缸的重要保证。提高风温,使鼓风动能增加,有利于活跃炉缸,改善炉缸的工作状态。另外,当高炉喷吹燃料时,高风温能使喷吹物在风口区域燃烧分解吸热时有充足的热补偿。宣钢二铁两座高炉的热风温度与国内其他先进高炉相比有较大差距。如表7所示
#
[6]
。
马钢4#
1034
表7 宣钢二铁厂中型、8与国内同类高炉对比情况
宣钢中型
风温,℃
1026
宣钢8#
1011
首钢1#
1088
鞍钢10#
1139
鞍钢11#
1008
邯钢
1050
梅山1#
1133
梅山3#
1144
从表可看出宣钢热风温度处中等偏下水平,与先进高炉相比,热风温度相差100℃。这说明,宣钢热风潜
力较大。尤其是8#高炉,热风炉设备较先进,达到国内同容积高炉最高风温是完全有可能的。热风炉操作,煤气发热值和预热助燃空气都是较为有效的措施。
提高风温节省焦比为:ΔK=β(t1-t0)k0
β=01037%,在1010℃基准温度下每增加1℃风温降低焦比量:ΔK=01153kg/tFe。热风温度(基准为1010℃)提高对焦比的影响如表8所示。
表8 风温对焦比的影响
ΔtΔK
Δe
1℃0.1530.147
10℃1.531.47
100℃15.314.7
根据宣钢现有设备和生产状况,风温提高50℃是完全可能的,可降低焦比7.65kg/tFe。折合工序能耗降
46
低:7.35kgce/t。
河北理工大学学报
(自然科学版) 第29卷
216 降低焦比后,高炉煤气量变化对工序能耗影响
按冶金部能源平衡表方法给出的煤气变化计算公式:
3
V=(1-α)×(315×焦比+315×煤比) Nm/tFe
α为煤气的炉顶允许损失率,可根据高炉的设备状况取3-7%。
根据现状,取α=5%,2002年焦比为38414kg,煤比为150kg/t。2002年宣钢高炉煤气回收量为:
V=(1-0105)×(315×38414+315×150)=1776188Nm/tFe
3
[7]
与2000年相比,煤气量变化:1776188-183514=-58152Nm3/tFe
相应地,工序能耗增加:58152×01129=7155kgce/t217 二炼铁工序能耗预测
上述降低焦比措施总和:
6145+8138+4+8138+7165=34186kg/tFe
3 结论
1)烧结矿品位由53183%提高到54183%炼铁工序能耗下降水6121kgce/t。
2)烧结矿FeO含量由12114%下降到10114%可使焦比下降2—3%,工序能耗下降8107kgce/t。3)铁水[Si]含量降低0110%,可降低焦比4kg/t铁,工序能耗降低3185kgce/t。4)焦炭灰分降低1%,则焦比降低419×2%=8138kgcetFe,工序能耗降低1kgce/t。5)风温提高50℃,可降低焦比7165kgce/tFe,工序能耗降低7135kgce/t。6)降低焦比后,高炉煤气量变化工序能耗将增加7155kgce/t。
上述降低炼铁工序能耗的措施在宣钢目前条件下是完全可以达到的,因素炼铁工序能耗降低2610kgce/t。
参考文献:
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MeasuresofReducingEnergyConsumptionof
XuangangtheNo.2Iron2mnakingplant
BIChang2quan1,GUOHua2
(1.Library,HebeiPolytechnicUniversity,TangshanHebei063009,China;
2.CollegeofMetallurgyandEnergy,HebiePolytechnicUniversity,TangshanHebei063009,China)Keywords:Iron2making;energyconsumptionofprocess;measureofreducingengergyconsume
Abstract:AccordingtothedataandpracticebyXuangang,themakeupandlevelofenergyconsumearediscussed.Accordingtoanalysisofequipment,operation,conditionofrawmaterialandfuel,measuresofreducingenergycon2sumeofiron2makingprocessareputforwardthroughcomparisonwithotherplants.
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